淺談_大型45鋼連桿_熱處理_工藝改進
45鋼是一種典型的中碳優質碳素結構鋼,通過調質處理可得到強度與韌性配合比較好的綜合力學性能,因此廣泛應用于中小型機器零部件的制造。
45鋼用于大中型零件的制造時,由于受到淬透性的影響,通常性能要求不高。
1.批量生產中存在的問題
(1)對于該連桿鍛件,我廠初采用850℃正火噴霧風冷+550~590℃回火工藝進行熱處理。裝爐設備為9.65m3。天然氣加熱臺車爐,裝爐量≤48件。每個熔煉爐號的連桿鍛件,配同一熔煉爐號桿身試棒(Ф90mm×200mm),同爐進行熱處理。臺車兩側配8臺大功率風機,進行噴霧風冷,時間為1~1.5h。 熱處理完成后,再對連桿桿身試棒解剖取樣進行性能試驗。數據顯示,性能試驗結果未能達到技術要求。經提高回火溫度返工回火后,由于連桿綜合性能小高,強度富余量不大,雖然沖擊功提高,達到了技術要求,但卻降低了連桿強度指標,仍然達不到技術協議要求,從而導致連桿熱處理返工率極高。經850℃正火噴霧風冷+550~590℃回火后性能數據
(2)鑒于連桿正火熱處理返工率高,我廠將連桿改為850℃油冷+620~640℃回火工藝進行調質處理。淬火介質為N32全損耗系統用油,淬火冷卻時間為15~20min。裝爐設備改為5.77m3。天然氣加熱臺車爐,每爐裝爐量≤20件,每個熔煉爐號的連桿鍛件,配同一熔煉爐號桿身試(Ф90mm×200mm),同爐進行熱處理。 熱處理完成后,對仟身試棒解剖取樣,進行性能試驗,性能數據見表2。經性能試驗,出現部分爐號連桿鍛件,其強度、硬度偏高,沖擊功低于20J,不能達到技術要求的現象。后又對未達到技術要求的連桿鍛件,采用提高回火溫度至690~700℃,同時延長回火保溫時間進行返工回火,但沖擊功仍低于20J,達不到技術要求。 表2 經850℃淬火油冷+630~690℃回火后性能數據 2.原因分析 針對在上述兩種熱處理方式下,連桿熱處理均出現大批量返工的情況,我們從連桿的原材料化學成分、45鋼材料特性、熱處理裝爐方式及冷卻方式進行分析,查找原因:
(1)正火熱處理后,返工的連桿鍛件,含碳量(質量分數)均在0.42%~O.46%的范圍內。由于含碳量低,再加上裝爐量大、噴霧風冷效果不好,經正火并高溫回火處理后,鍛件不能獲得較高的強度和韌性。因此出現了在提高沖擊功指標后,強度指標達不到技術要求的情況。
(2)調質熱處理返工的連桿鍛件,含碳量(質量分數)均在0.46%~0.50%的范圍內。由于含碳量高,使45鋼Ac3點降低。特別是ωc=0.47%~O.49%時,Ac3點存在馬鞍形的異常下降現象。此時如果仍采用860℃淬火,由于淬透性的提高,鍛件抗回火性較好,即使提高回火溫度和延長回火保溫時間,也無法降低強度、硬度,提高連桿沖擊值。
3.解決方案
(1)根據以上原因分析,我們選取含碳量(質量分數)為0.42%~0.45%和0.47%~0.50%的兩組連桿桿身試棒,分別進行調質和正火熱處理工藝試驗。
(2)根據熱處理工藝試驗數據,我們對該連桿熱處理工藝進行改進。參照45鋼原材料入廠復驗結果,進行定碳分組:
①對碳量(質量分數)在0.42%~0.45%范圍內的連桿鍛件,采用調質熱處理工藝;淬火介質仍為N32全損耗系統用油,增強淬火介質的循環攪拌能力,提高連桿鍛件的淬透性。
②對于碳量(質量分數)在0.46%~O.50%范圍內的連桿鍛件,采用850℃正火噴霧風冷+590℃回火進行熱處理;改進裝爐方式,連桿鍛件大小頭分層擺放,層間用墊鐵隔開,大裝爐量由48件減少至36件;同時將兩側風機高低錯位擺放,提高噴霧風冷的效果,使鍛件冷卻更均勻。 經改進后,噴霧風冷效果大大提高,噴霧風冷時間也縮短至40~60min。
4.連桿熱處理工藝改進后效果 通過對該連桿熱處理工藝的改進,熱處理返工率大大降低。改進后,已完成連桿鍛件共16爐次,300余件經熱處理,熱處理質量穩定。
5.結語
(1)通過對大型45鋼連桿熱處理工藝改進,熱處理返工率大大降低,提高了連桿鍛件船檢的一次合格率,同時有效地保證了連桿熱處理質量和綜合力學性能。
(2)該連桿熱處理工藝的改進,對于綜合性能要求較高的大型45鋼產品的熱處理生產,具有較高的推廣價值。
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